El martes, día 30 (sol 87) se intentó captar alguna señal de la antena de baja ganancia, sin éxito. En la próxima sesión se utilizarán las antenas de 70 m de la red Deep Space Network. Si no se consigue captar la señal del transmisor auxiliar, quizá se trate de una avería.
Lunes, día 29 (sol 86): hace dos dias que no responde la Pathfinder. Se intentará reinicializar la antena de alta ganancia y se harán pruebas para intentar diagnosticar el problema, que se supone relacionado con la degradación de las baterías.
El viernes, día 26 (sol 83) se recibieron menos datos de lo previsto por estar ocupadas con operaciones críticas de control de la Mars Global Surveyor las antenas de la red espacial DSN. Mañana se dirigirá el rover hacia la duna "Mermaid". Luego comenzará un recorrido de prueba de 50 metros alrededor del lander. A pesar de haber agotado la bateria, el rover ha continuado utilizando con éxito el espectrómetro durante el día. Dentro de dos semanas está previsto hacer un análisis del polvo adherido a los imanes colocados en la rampa del lander. Aproximadamente un par de veces cada mes se utiliza la agotada batería del lander (actualmente al 30% de su capacidad original) para hacer mediciones meteorológicas nocturnas y obtener imágenes de las lunas de Marte y de las nubes al amanecer.
El miércoles, día 24 (sol 81) no se observaron los problemas de pérdida de señal. Es posible que fueran debidos a que la cámara se interpusiese entre la antena de alta ganancia y la Tierra.
El martes, día 23 (sol 80) volvió a debilitarse la señal al final de la sesión de comunicación, pero pudieron recibirse casi todo lo previsto: unos 6 Mbits de datos, la mayor parte imágenes de alta resolución. Cuando la super-panorámica esté completa hacia finales de octubre ocupará aproximadamente 1 gigabit. El rover continuó analizando la roca "Chimp".
El lunes, día 22 (sol 79) se interrumpió la sesión de comunicación 45 minutos antes de lo previsto, a causa de una pérdida de señal por causas indeterminadas. El rover estuvo analizando la roca "Chimp" con el APXS.
El viernes, día 19 (sol 76) el rover obtuvo imágenes de una zona inaccesible desde el lander, detrás de la roca "Book Case", mientras se dirigía a "Chimp". Se detuvo a medio metro de su objetivo a causa de un atasco de la rueda trasera izquierda, probablemente debido a una piedrecita.
El lunes, día 15 (sol 72) se desplazó el rover unos 5 metros, desde el "Rock Garden" hasta la roca Chimp, que retrató.
El domingo, día 14 (sol 71) se agotaron las baterías del rover, que ahora depende exclusivamente de la energía solar. A causa de un error de transmisión una semana antes, no se pudieron llevar a cabo todos los experimentos previstos, pero se realizó una sesión de control directo desde la estación de Goldstone, y se pudieron obtener imágenes y datos meteorológicos, que indicaron el paso de dos pequeñas tolvaneras. El rover se dirigirá mañana hacia la roca Chimp.
El jueves, día 11 (sol 68) se recibieron 10 megabits de datos meteorológicos, imágenes del rover y de los colectores magnéticos de polvo, etc. El rover consiguió aplicar correctamente el APXS sobre una zona relativamente libre de polvo de la roca "Stimpy", que se encuentra en el "Rock Garden" junto a Moe y Half Dome. el lander permanecerá activado toda la noche para medir la temperatura y presión atmosféricas.
El martes, día 9 (sol 66) se enviaron instrucciones mediante
la antena de 34 m de Goldstone (California), para controlar el rover
y el lander durante los próximos dias. Con la antena de 70 m de Goldstone se
recibieron datos durante 3 horas y 28 minutos, al ritmo de 8295 bps.
La comunicación se interrumpió varias veces.
El rover no alcanzó los objetivos propuestos hoy, a causa de un problema con
un acelerómetro.
El jueves, día 4 (sol 61), la Tierra salió a la 1:40 PST. El Sol salió a las 4:25 y se pueso a las 16:50. Se volvieron a recibir datos del rover, y se tomaron medidas para evitar el bucle Thompson que produjo el fallo de comunicaciones en el sol 59.
El martes, día 2 (sol 59), la Tierra salió a las 12:15 PST. El Sol salió a las 3:05 y se puso a las 15:30 PST. Por causas que se desconocen, no se recibieron datos del rover.